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        冷拉軸承鋼材采用高頻爐進行感應加熱快速退火熱處理,其內應力分布狀況如何呢?

        文章來源:鄭州高氏 發布時間:2015/06/26 瀏覽量:1855次 分享到:

            影響冷拉軸承鋼材的重要因素除冶金質量外,就是鋼材的退火質量。因此,選擇好的退火設備是非常重要的,是保證冷拉軸承鋼材退火質量的前提,F在,越來越多的人采用高頻爐進行退火熱處理,但是,還是有人擔心它的內應力分布是否符合要求。今天呢,我們就一起看看冷拉軸承鋼材感應加熱快速退火處理后,其內應力的分布狀況。

         

            鋼材經冷拉變形后,其內部存在很大的內應力,如不及時消除會引發內部裂紋。通過退火可以降低內應力,使其達到安全水平。傳統加熱退火處理時,鋼材在爐內緩慢降溫冷卻,為降低內應力提供了比較有利的條件。而采用高頻爐進行感應加熱快速退火處理,鋼材從高溫到常溫均在大氣中冷卻,能否降低鋼材內應力并使其分布均勻。為此,我們進行了試驗,用儀器分析了退火前后相同部位GCr15冷拉材的內應力分布狀況。

         

            利用X射線應力分析儀,對退火前、后相同點應力狀態進行了分析,其結果見下圖。試驗鋼材直徑為23mm,沿圓周每隔90℃定點并測定其應力,退火后再測定相同點位的應力。退火溫度為800℃,采用15℃.S-1、40℃.S-1、65℃.S-1三個加熱速度,以測定其對內應力大小的影響。從試驗結果可以得到以下幾點初步結論。

         

         

            (1)內應力狀態發生改變 從退火前拉應力轉化為壓應力,經退火處理后表面應力狀態發生了根本性變化。

         

            (2)內應力的相對值退火后明顯減小 試樣A從96MPa下降至18MPa,試樣B從45MPa下降至13.5MPa,試樣C從185.2MPa下降至24.8MPa,內應力的相對值下降70%-85%。

         

            (3)內應力分布的均勻性隨退火時感應加熱速度的提高而下降 800℃退火時,加熱速度為15℃.S-1。鋼材內應力最大值與最小的差值為4.5MPa,40℃.S-1時為11.5MPa,65℃.S-1時為15.8MPa。但是,即使采用65℃.S-1加熱速度時,所產生的內應力不會對鋼材質量帶來任何危害。其內應力處于安全水平。

         

            綜上所述,可以認為感應加熱快速退火處理時,冷拉軸承鋼材的內應力約有80%可以消除,內應力的分布比較均勻,完全達到了再結晶退火的目的。

         

            從上面的描述,我們可以看出感應加熱快速退火熱處理后冷拉軸承鋼材的內應力分布狀況符合要求,且由于傳統加熱退火熱處理。如果您想了解其具體的感應加熱快速退火熱處理工藝,您可以咨詢我們的技術人員。

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